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脫硫石膏含水量大的原因及解決辦法,你知道嗎?
來源:幹粉砂漿設備 發(fā)布時間:2022-04-11 瀏(liú)覽次數:1399次

  濕法(fǎ)石灰石-石膏煙氣脫硫工藝中,石灰石(shí)漿液在吸收塔內(nèi)對煙氣進行(háng)逆流洗滌,生成半(bàn)水亞硫酸鈣並以小顆粒狀轉移到漿液中,利用空(kōng)氣將其強製氧化生成二水硫酸鈣(CaSO4·2H2O)結晶。用石膏(gāo)排出泵將吸收(shōu)塔內的漿液抽出,送往石膏旋(xuán)流(liú)器,進行濃縮(suō)及顆粒分級,稀(xī)的溢流(細顆粒(lì))返回吸收(shōu)塔;濃縮的底(dǐ)流(較(jiào)粗顆(kē)粒)送往真空皮(pí)帶機進行石膏脫水。脫水後的石(shí)膏(gāo)含水率(lǜ)一般控製在10%(質量含量)以下,為達標。若石膏(gāo)水分過高,不僅影響脫硫係統和設備的(de)正常運行,而且對石膏的儲存、運輸及後加工等都會造(zào)成一(yī)定的困難。

脫硫石膏含水量大的原因及解決辦法,你知道(dào)嗎(ma)?

  石膏含水量大的原因:

  1、吸(xī)收塔內漿液的密度偏小(xiǎo)或者氧化空氣量不足

  吸收塔內漿液的密度直(zhí)觀地反映塔內反應物的濃度(固體含量)高低,密度值升高,漿液的固(gù)體含量增加。密度一般控製在1180~1200之(zhī)間,固體含量在10%左右。若排出的石膏漿液固體含量偏低,即密(mì)度較小(xiǎo),石膏漿液未(wèi)達到飽和或過飽和度較低,形成的石(shí)膏(gāo)晶(jīng)體(tǐ)顆粒細小,石膏難以脫(tuō)水。

  2、吸收塔液的pH測量值不達標(biāo)

  吸收塔液的pH測量(liàng)值是(shì)參與反(fǎn)應控(kòng)製的一個重要參數,用於確定需要輸送到煙氣脫硫吸收塔的新鮮反應漿液的流量。pH值升高(gāo),新的反應漿液供應(yīng)量將減少(shǎo),反之(zhī),pH值降低,新的反應漿液供應量將增加。若pH計測量不準,則需要添加的石灰石量就不能準確控(kòng)製,而過量的石灰石使石膏純度降低(dī),造成石膏(gāo)脫水困難。

  3、氯離子(zǐ)含量超標

  原煙氣進入吸收塔與石灰石漿液接觸脫除SO2的(de)同時,煙氣以及石灰石中(zhōng)的雜質都會(huì)進入吸收塔漿液中,長期運行(háng)後吸(xī)收塔漿液的氯離子和飛灰中不斷溶出的一些金屬(shǔ)離子濃度會(huì)逐漸升高,不(bú)斷增(zēng)加的氯根(gēn)和重金屬離子濃度對吸收塔內SO2去(qù)除以及石膏晶體的(de)形成產生不利的影響,並且過量氯離子將大量(liàng)吸收Ca2+,增加石灰石的消耗。因此,為保證塔內化學反應的正常(cháng)進行(háng),運行中從漿液中排出一定量廢水是非常重要。漿(jiāng)液中Cl-濃度及雜質含量(liàng)升高改變了漿液的理化(huà)性質,影響了塔內(nèi)化學反應的(de)正常進行(háng)和石膏的結晶體的長大,同時雜質夾雜在石膏結晶之間,堵塞了遊離水在結晶之(zhī)間的通道,使石膏(gāo)脫水變得困難。

  4、脫硫塔入口(kǒu)含塵量偏高,導致(zhì)吸收塔漿液“中毒”

  原煙氣的飛灰進入吸收塔在一定(dìng)程度上原煙氣中的飛灰進入吸收塔漿液中在一定程度上阻礙了SO2與脫硫劑的接觸,降低了石(shí)灰石中Ca2+的溶解速率,同時飛灰中不斷溶出的一些重金屬如(rú)Hg、Mg、Cd、Zn等(děng)離子會抑製Ca2+與(yǔ)HSO3-的反應,“封閉”了吸收劑的(de)活性。一般要求吸收塔入口的煙(yān)塵含(hán)量不能超過200mg/m3,如果超過300mg/m3以上就容易出現這(zhè)種現象。由於除塵器效率不是很好,吸收塔變(biàn)成了吸(xī)塵器,吸收塔漿液發黑,起(qǐ)泡,脫(tuō)水時在石膏表明有一層黑色物(wù)質,在這種狀況下再堅持(chí)運行可想而知。吸收塔漿液極易“中毒”。一旦發生“中(zhōng)毒”現象,就需要將漿液全部排出置(zhì)換新鮮的漿液,造成(chéng)很大的浪(làng)費,並影響脫硫係統的正常投入。吸收塔漿液(yè)“中毒”後,需要(yào)近半月時(shí)間糾正才能徹底改善,在此期間會浪費大量石灰石粉,排放大量漿液,提高(gāo)了運行成本。

  5、石灰石品質發生變化

  石(shí)灰石粉的品質是影響脫硫運行的一個(gè)重(chóng)要因素,其中碳酸鈣含量及細度是關鍵,雜質增多或含量下降都會使漿液(yè)品質惡化,細度越細反應效果就越(yuè)好。這(zhè)就可能出現當碳酸鈣含量及成品的細度發生較大變化時,其反應活性降低,極可能發生供漿過量,此時塔內漿液中含CaCO3量增大,由石灰石顆粒易粘結在一起,導致造成脫水困(kùn)難現象的發生。另外如果石灰石原料中夾帶黏土、泥沙等雜質,這些雜質狀態不穩定,也會在一定程度上造成脫水困難的(de)現象發生。一(yī)般要求入廠石灰石含量要求在90%以上。

  6.入爐煤含硫量突然發生變化,超設計值較多

  入(rù)爐煤含硫量突然增大,導致吸收塔入口SO2濃度增大較大(dà),而鼓入吸收塔的氧化空氣量並未隨之增(zēng)加,特別(bié)當SO2濃度超過(guò)設計值,氧化風量也是無法改變,由於嚴重氧化(huà)不足,溶液中可溶性(xìng)亞硫酸鹽濃度增大(dà)將抑(yì)製CaCO3生成,可溶性亞硫酸鹽(yán)結晶即CaSO3·1/2H2O晶(jīng)體,該物質是層狀或針狀晶體,尤其是針狀晶(jīng)體,形成的石膏顆粒(lì)小,粘性大,容易吸附在真空皮帶機上,增(zēng)加脫水的(de)難度(dù)。

  7、石膏旋流器發生異常

  石膏旋流器出口(kǒu)固體含(hán)量一般40-45%,發現內部堵塞及時處理,一般內部結垢以及沉沙嘴磨損超一般及時進行更換,注意監視控製入口壓力值(zhí),否則(zé)旋流(liú)器分離效果(guǒ)較差,進入真空皮帶(dài)機含水(shuǐ)量加大,導致脫水困難,石膏相應含水量加大。

  8、真空皮帶機異常

  真空皮帶(dài)機是石膏二次脫水的重要設備,脫水效果與漿液的性質(zhì)、濾布的清潔(jié)程度有較大的關係。汽液分離器的表計直觀(guān)地反映了皮帶機的真空,真空皮帶(dài)機的真空(kōng)與石膏含(hán)水率呈(chéng)有規律的變化,皮帶機真空升高,反映出濾(lǜ)水通過濾布時(shí)的壓(yā)降增加,反應出(chū)石膏含水率增大。其(qí)增(zēng)加的原因,一是脫水設備運行(háng)不正常,如濾布衝洗不幹淨或濾布使用周期過長(zhǎng)都會(huì)使(shǐ)皮帶機脫水效果變差,脫水不暢;二是石(shí)膏(gāo)漿液本身性質的(de)變化,如漿液中小顆粒石膏晶體增(zēng)多(duō)或(huò)漿液中的雜質含量增加等引起濾布過濾通道的堵(dǔ)塞,使漿液中的水不容(róng)易從濾布孔隙分離出來。若要達到一定的固液分離效果,必須使(shǐ)真空升高。

  解決辦法:

  1、注意控製吸(xī)收塔內漿(jiāng)液密(mì)度,如密度(dù)計懷疑不準確,可以參照漿液循(xún)環泵正常時電流值,也可人工進行手動(dòng)測量,注意必(bì)須保持密度達到規定時,方可啟動石(shí)膏(gāo)排出泵。若發現氧化(huà)風機電流升高,估計氧(yǎng)化風管結垢已經結垢(gòu)嚴重,在吸收塔檢修的過程中要對氧化(huà)風管進行清垢處理。

  2、保持PH值在5.0—5.5之間,防止過高或過低(dī)。過低可(kě)能造成脫(tuō)硫效率的降低、腐蝕性加強,過高漿液中未反應的石灰石量增多,兩(liǎng)種情況都不利於運行穩定。

  3、加強廢水排放(fàng),控製吸收(shōu)塔(tǎ)內CL-含量在10000ppm以下(xià)不超標。

  4、需要對(duì)加強對電除塵、布袋除塵器全麵(miàn)檢查,分別查看各(gè)個高壓櫃的二次電流是否(fǒu)在合適的範(fàn)圍內。在(zài)此提(tí)一點,如果發現高壓櫃全部在投(tóu),且電壓正常,但效果還是較差時,就要對現(xiàn)在常用的頂部電磁振打進行檢查,振打好壞,頻率如何都是關(guān)鍵。再一個是灰鬥(dòu)陽極振(zhèn)打,要保證定時振打,確保下灰順暢;布袋除塵器注意差(chà)壓(yā)變化。

  5、嚴密監督石灰(huī)石(shí)質量。對此製定嚴格的管理(lǐ)製定,確保車車化驗,嚴格考核。日常積極與供貨廠家溝(gōu)通,讓廠家清楚脫硫生產過程,明白脫硫的重(chóng)要性及嚴肅性,加強前期管理。

  6、降低燃煤含(hán)硫量大的問題,積極協調燃料配煤。

  通過廠內管理係統,及時指導(dǎo)其配煤工作,確保按脫硫運行(háng)中的煙氣含硫(liú)量在設計值之內。但長(zhǎng)時間還是以降低(dī)采購合格含(hán)硫量的燃煤為根本。

  7、加強對石膏旋流器的監控及維修

  對於石膏(gāo)旋流站的操作並不多,除了調整壓力定期清(qīng)理內部結垢以外並沒有(yǒu)太(tài)多手段。日常(cháng)要加(jiā)強檢查底流口液(yè)體流出的(de)狀態,根據經驗判斷,當(dāng)沉砂(shā)嘴噴出的為霧狀時效果為最佳,接近直流時效果已經變差,此時可以考慮更換沉砂嘴。也可以測量一下,旋流後達不到40-50%的脫水效果就要考慮更(gèng)換旋流器了。再者就是停運後增加衝洗時間,防止漿液在旋流(liú)子中沉澱結垢。

  8、保持真空皮帶機的最佳工作狀態

  皮帶機(jī)的問題也就是關(guān)注(zhù)濾布的狀況,當被油汙染後也會影響脫水效果(guǒ),也就是鍋爐投油時盡量退出脫硫(liú)運行(háng)。另(lìng)外保(bǎo)持穩定的濾布衝洗水(shuǐ)壓力,調整(zhěng)合(hé)理的皮帶轉速,發現真空異常時(shí)及時清理真空罐中的(de)雜(zá)物等等(děng)。

  另外,保持儀表準確程度是脫硫運行的關鍵,運行人員要(yào)加強(qiáng)對運行參數的監測分析,發現不正常時應查找原因,及時調(diào)整,防(fáng)止多參數發生變化,給問題的處理造成困難。

  石膏脫(tuō)水困難是濕法脫硫裝置普遍存在的問題,其影(yǐng)響(xiǎng)因素眾多,需要從外部介質、反應條件及設(shè)備運行狀況等(děng)多個方麵進行綜合(hé)分析及調(diào)整。深入了解脫硫反應機理和設備運行特性,合理控(kòng)製係統主要運行參數,才能保障脫硫石膏的脫水效果(guǒ)。

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